湛江電廠總裝機容量4×300MW,其中3號機于1999年投產(chǎn)。在投產(chǎn)3個月后,巡檢人員在一次巡回檢查中發(fā)現(xiàn)電除塵高壓電場跳閘,高壓控制柜內(nèi)接線端子底板發(fā)出異味且伴有燒焦現(xiàn)象,同時發(fā)現(xiàn)高壓控制柜內(nèi)電源進線電纜頭燒熔且有煙冒出。由于果斷地采取措施,避免了一次嚴重的電纜火災(zāi)事故。
1 事故原因分析
(1)電纜頭的線鼻子與電纜線采用不同的材料(線鼻子是銅的,電纜線是鋁的)。由于湛江地區(qū)濕度大、溫度高又臨海,2種不同材料接在一起,安裝時又沒有在連接頭接觸面涂抹中性凡士林與錫,也沒有使用銅鋁過渡段,致使連接頭接觸面因氧化腐蝕而生成一層電阻系數(shù)很大的氧化層,造成接觸電阻增大,發(fā)熱量也增強,而這一氧化發(fā)熱的循環(huán)是惡性發(fā)展的,使長期工作于發(fā)熱狀態(tài)的電纜頭燒毀。
(2)電場高壓控制柜電源進線采用雙導線。2根導線分別壓在接線端子的兩面,只靠一根螺桿連接,且連接不夠緊密,接觸電阻大,接線端子長時間通過大電流就會發(fā)熱,使端子受熱變形導致?lián)p壞。
(3)接線端子用的絕緣材料耐溫性能差。
2 改進措施
(1)將電纜頭的線鼻子改用鋁材料,且根據(jù)電場負荷的大小,在一、二電場采用95mm2的線鼻子,在三、四電場采用120mm2的線鼻子。連接頭接觸面涂抹中性凡士林與錫膏,防止接觸面氧化腐蝕;
(2)用環(huán)氧樹脂板代替原來的絕緣材料作接線端子底板,以提高材料的耐溫性能。
(3)電源線仍采用雙導線,但對原來的接線安裝方式進行更改,即將原來2根導線壓接于接線端子兩面的方式改為壓接于同一面,且緊密連接。以降低接觸電阻。
對3號機所有高壓控制柜的電源進行了以上的改進后,投運至今,再也沒有發(fā)生過類似的事故,運行狀況良好,安全穩(wěn)定性能大大提高。 (黃建江)
